众所周知,没有好粮,便没有好酒;有了好粮,没有好的酿造工艺,也不能酿出好酒;有好粮,有好工艺,没有严格的质量把控过程,亦不能出好酒,三者相辅相成,缺一不可。
酿酒如酿心,良心难得,“粮”心亦难得!
周口公司自成立之日起,便始终以良心换“粮”心!
金星集团周口公司在总部抽查成品理化优级率每月都名列前茅,其中2019年下半年周口公司普高、高档优级率均在96分以上,能有如此成绩离不开酿造工人的高超技艺,也离不开品管部门的严格把关,更离不开公司的用粮把控。
怀着一颗探索之心,笔者采访了周口公司酿造车间主任刘玉峰。
据刘主任介绍,要想酿成一罐好酒,用粮的质量和工艺是核心,进厂原料的管控,糖化投料的工艺,看似简单,却步步需要细心耐心,需要时刻从以下几个方面严格把控用量质量。
首先要与各大供应商沟通,选取浸出率较高的原料,且所进原料质量品质优秀,如水分超标、杂质超标的,不仅要折标扣除,一旦发现严惩不怠。
其次在仓储过程中不仅要做到无虫害,无鼠害,不发霉,还要做到先进先出,无损失,更要车间卫生,常常对原料库进行整理、整顿、清扫工作,以前面两项工作的正常进行。
最后,刘主任提到酿造车间的投料过程,要制定合理的工艺,料水比合适,根据原料质量及时调整糖化工艺,以原料利用率。
谈到糖化投料,刘主任介绍到:步要控制原料粉碎过程中的粉碎度,在不影响过滤时间的基础上,尽量降低粗粉的比例,这个过程是及其考验粉碎工的经验和耐心的,酿造车间的罗明叁和王朝富两人从事粉碎工作近20年他们都有丰富的工作经验,对麦芽磨辊测量间距,原料粉碎度批批检查,以合适粉碎度,使糖化正常,以求得到的原料利用率,每天用肉眼查看每锅糟样,杜绝跑生现象。料箱和粉碎设备及时清理,减少内部物料发霉等不能使用造成损失。
第二步就是糖化过滤投料结束,料斗、绞龙、料箱及时清理干净,做好糖化温度、时间和PH等工艺参数的监督,确保糖化过程高浸出率。
糖化操作工对麦汁碘反应检测要准确,做到一锅一做,碘反应完全,不得漏检;过滤麦汁清亮,控制好原汁浓度和目标麦汁浓度的差值,利于控制残糖,洗槽水量、水温,防止过高、过低影响出汁率;
减少热凝固物量,热凝固物回收至过滤槽随洗糟过程将残糖回收;
煮沸强度达标,使麦汁清亮,回旋沉淀彻底,减少进入发酵罐后冷凝物排放频次和数量,减少酒液损失;
麦汁冷却完毕,沉淀槽底部热凝固物用水冲洗回收至下批过滤时的麦糟中,用作洗糟水;
各锅酪液转移结束后,用水将管道内残留麦汁收好,蛋白糟用作下一锅麦芽投料水。
最后一步,便是淀粉制糖,制定合适的料水比,喷射时蒸汽压力,使喷射后的糖液清亮,糖液呈乳白色,影响酵母发酵和沉淀,过滤困难,增加酒损,缩短喷射器到液化锅中间管道距离,每锅糖浆喷射蛋白形成,易于分离。
一罐好酒,何其难得!
图文来源:周口公司-张丹